發(fā)布日期:2017-12-06 23:24
我公司2017年12月1日承接的鞍山鞍鋼燒結機頭LCMD-3500分室脈沖袋式除塵器大修改造工程施工中,原除塵器主要由鋼結構箱體及框架、灰斗、底部支撐框架、閥門(mén)(卸灰閥、垂直提升閥、進(jìn)口檢修閥)、風(fēng)管(排風(fēng)管、進(jìn)風(fēng)管)、脈沖噴吹系統、差壓系統、操作和檢修平臺等部件組成。
燒結機現場(chǎng)概況
燒結機頭除塵對生產(chǎn)和環(huán)保都至關(guān)重要,鞍鋼燒結機頭采用電除塵器。3個(gè)電場(chǎng)時(shí)設計(實(shí)際不一定能達到,下同)出口濃度為小于100mg/Nm3,4個(gè)電場(chǎng)設計出口濃度為小于50mg/Nm3。電除塵器受生產(chǎn)工況影響,性能不穩定,存在許多亟需解決的問(wèn)題。我公司結合O外先進(jìn)經(jīng)驗,不斷嘗試用布袋除塵器凈化燒結機頭煙氣。2016年,本公司在多項試驗研究的基礎上,用布袋除塵器凈化燒結機頭煙氣,取得了排放小于20mg/Nm3的理想效果,為燒結機頭除塵探索了新的途徑。
燒結機頭除塵器改造方案
① 除塵器出口排放濃度穩定達到20mg/Nm3以下。
② 除塵器在機頭煙氣條件下能工作穩定,同步作業(yè)率達到100%。
③ 除塵器具有80—200℃的溫度適應范圍。
④ 除塵器運行阻力小于1700Pa 。
⑤ 除塵器能滿(mǎn)足開(kāi)機、停機、更換篦條(臺車(chē))等燒結作業(yè)。
⑥ 除塵器可適應有(無(wú))鋪底料的燒結生產(chǎn)工況參數。
⑦ 除塵器過(guò)濾系統具有抗擊3500Pa(瞬時(shí))沖擊壓差的能力。
⑧ 濾料在機頭負壓和濕度條件下不結露、不粘袋,能穩定工作。
⑨ 濾料在堿性粉塵和腐蝕性煙氣介質(zhì)中具有較長(cháng)壽命。
⑩ 布袋耐粗顆粒粉塵沖刷,并可預防高溫粗顆粒粉塵導致的燒損。
⑪ 除塵器在溫度過(guò)高、過(guò)低、清灰阻力過(guò)大時(shí)自動(dòng)報警及切換。
3. 克服燒結機頭煙氣凈化難點(diǎn)
由于機頭煙塵有上述特點(diǎn),決定了采用布袋除塵器需解決以下主要問(wèn)題:
① 運行阻力對燒結生產(chǎn)的影響
② 防止煙氣,粉塵不能
③ 布袋除塵器清灰有效、穩定、可靠
④ 布袋除塵器在開(kāi)機、停機、暫停的工作
⑤ 旁路切換與燒結生產(chǎn)操作的適應
4. 布袋除塵系統技術(shù)參數
① 布袋增加的運行阻力小于1700Pa
② 布袋能在高負壓下工作、防結露、預熱功能
③ 出口濃度穩定在20mg/Nm3以下
④ 煙氣溫度在85—200℃之間分段控制
⑤ 布袋除塵器采用脈沖清灰
⑥ 能適應燒結機開(kāi)機、運行、停機、換臺車(chē)及篦條等要求
⑦ 布袋除塵器工作穩定可靠
燒結機頭除塵器的主要特點(diǎn)如下。
(1)除塵器分為若干濾袋室,當某室除塵濾袋破損時(shí),僅需關(guān)閉此室進(jìn)、排風(fēng)口閥門(mén)進(jìn)行濾袋更換或檢修,維護檢修方便。
(2)壓縮空氣的壓力適應范圍大,清灰時(shí)工作壓力為0.25~0.6MPa,均可進(jìn)行有效工作。
(3)可以根據工況需要控制脈沖清灰或在線(xiàn)運行。
(4)漏風(fēng)率低,靜態(tài)漏風(fēng)率小于2%,動(dòng)態(tài)漏風(fēng)率小于5%。
(5)排氣中含塵質(zhì)量濃度小于30mg/m3,符合環(huán)保要求。
此類(lèi)型主要有LFDM型大型分室脈沖袋式除塵器。